至德鋼不銹鋼管冷軋機組改造計劃可行性報告
由于市場競爭日益激烈,至德鋼業(yè)決定對工廠原有老舊的不銹鋼管冷軋機組進行更新改造,以增強企業(yè)不銹鋼管產(chǎn)品在市場中的競爭力,更高的滿足客戶需求,從而提供企業(yè)效益。首先在冷軋設備選型原則一致認為,關鍵設備引進國外一流水平設備,主要設備采用國內(nèi)一流水平設備,一般設備具備功能即可。首先在管坯切斷工序中,保留一臺1000t剪斷機、國內(nèi)圓盤冷鋸,加熱爐,國內(nèi)中徑21m環(huán)型爐,穿孔機,主機保留,改進軋輥、軋輥箱、小角度式輥,前后臺液壓推料機、定心輥等。但在液壓熱定心軋管機核心設備,至德鋼業(yè)決定引進德馬克茵西公司帶空減機五架水平垂直布置的MPM連軋機組以及3架脫管機,減速機等。再加熱爐則由國內(nèi)5000kW中頻感應爐和14架三輥微張力定徑機。冷床:20.5×54m國內(nèi)步進式冷床,管排鋸則引進奧地利排管鋸,矯直機是國內(nèi)帶液壓快開十輥矯直機,探傷機是國內(nèi)在線渦流探傷機和國內(nèi)半自動人工檢查臺。
為了盡快達產(chǎn),在試軋過程中采取“間斷地過鋼”工藝,每過或軋一次鋼,就會發(fā)現(xiàn)機械設備、工藝參數(shù)、電氣檢測以及液壓系統(tǒng)等方面的問題,做到及時調(diào)整、修復、改進、完善和優(yōu)化,為生產(chǎn)及調(diào)試起到促進作用。2002年12月26日晚至27日早4點,MPM不帶芯棒(穿孔→MPM)空過鋼1支,發(fā)現(xiàn)脫管機安全環(huán)壞了,但沒能充分認識到根本原因,匆忙用Meer圖紙做了備品。003年1月30日,正準備用583芯棒MPM過鋼,MPM空轉時,國產(chǎn)F2主減速機軸承壞,被迫停止過鋼,廠家來人處理,調(diào)整軸承間隙。2003年2月22日,再次采用583小芯棒空過鋼時(只減徑不減壁厚),脫管機安全環(huán)壞,并使脫管機第一架軸承壞,發(fā)現(xiàn)外方安全環(huán)設計強度不足。自2003年4月開始,白班調(diào)試,中、夜班試生產(chǎn),并于4月21日創(chuàng)造班產(chǎn)7217噸的紀錄。在此期間還解決了,出脫管機不銹鋼管彎曲,吹抗氧化劑壓力、時間、量多少與不銹鋼管內(nèi)結疤的關系;數(shù)模中輥縫、壁厚、長度之間關系。穿孔前軋卡、齒條極限失靈等問題。
浙江至德鋼業(yè)有限公司新的冷軋機組通過試生產(chǎn),發(fā)現(xiàn)不銹鋼管表面質量、幾何尺寸精度、機械性能都有很大提高,能滿足油田高標準用管的要求。從產(chǎn)量上看,2004年上半年可望達產(chǎn)1600噸,2004年下半年可達到20000噸水平。從質量上看,幾何尺寸公差、表面質量均能達到合同附件要求。部分不銹鋼管可望出口,石油管可占領東北、山東市場,通用管由于質量好,成本低,可望占領全國市場。綜上所述,至德鋼業(yè)不銹鋼管冷軋機組改造工藝是根據(jù)“高起點,少投入,快產(chǎn)出,高效益”方針確定的,遵循“關鍵設備引進國外最先進的;重要設備采用國內(nèi)最先進的。一般設備具備功能”的原則,適應高、中、低檔不同用戶的需求,探索出老企業(yè)技術改造的新模式,使企業(yè)走出了困境。
本文標簽:不銹鋼管
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